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怎样排除数控镗铣床超程报警的故障?

2017-03-03 21:52分类:电工基础知识 阅读:

 

    (1)故障现象742MCNC数控镗铣机床,发现正常加工中,在M17指令结束后X轴超过基准点,快速负向运行直至负向极限开关压合,CRT显示B3报警,机床停止。此时液压夹具未放松,门不解锁,操作人员也无法工作。
    (2)故障诊断分析
    ①机床安装调试运转时,可能出现这种故障。但调试好光栅尺及各限位开关位置后,已经过较长时间正常使用,并且是自动按程序正常加工好几件工件,故判断故障不来自程序和操作者。
    ②人工解锁:按故障排除键,B3消失,开机床前右侧门;扳动x轴电动机轴,使x轴向正向运行,状态选择开关置手动移动位置,按,x+或,x-键,x轴也能正常移动。状态选择开关置于基准点返回位置,按x-键,戈轴向负向移动超过基准点不停止。x轴超越报警B3又出现。图像上IN AXIS;Z、x向不出现x。根据这一故障现象,极可能是数控柜内部CNC系统接收不到X参考点厶或Ua0参考脉冲。
    ③检查相关的X轴向限位开关及信号,按PC及O键,PC状态图像显示后分别输进E56.4、E56.5,按压X向限位开关,“0”和“l”信号转换正常,说明是光栅尺内参考标记信号、参考脉冲传送错误或没建立。用示波器检查接收光栅尺信号处理放大的插补和数字化电路EXE部件输出波形,移动x轴到参考点处无峰值变化,则证明信号传递、参考点脉冲未形成。基本可以断定光栅尺内是产生此故障根源。
    (3)故障排除方法拆卸X轴光栅尺检查,发现密封唇老化破损后有少量断片在尺框内。该光栅尺是德国HEIDENHAIN生产的LS型,结构精致、紧凑。细心将光栅头拆开,取出安装座与读数头,清理光栅框内部的密封唇断片及油污,用白绸、无水乙醇擦洗聚光镜、内框及光栅。重新装卡参考标记。细心组装读数头滑板、连接器、连接板、安装座、尺头。按规范装好光栅尺、插上电缆总线,机床故障排除。为了避免加工中油污及切屑进入光栅尺框内再发生故障,可测绘制作新密封唇进行保护密封。维修操作注意事项:
    ①光栅尺内参考标记重新装卡后或光栅尺拆下重新安装,不可能在原有位置,所以加工程序的零点偏移需实测后作相应改动,否则会产生废品或损坏切削刀具。
    ②因光栅尺内读数头与光栅间隙有较高要求,安装光栅尺时要校正好与轴向移动的平行度。
    ③压缩空气接头有保护作用,不能忘记安装。
    ④该故障若再次发生,应首先检查在PC状态镜像,轴向限位开关E56.4、E56.5的信号转换情况,如“l”不能转换成“0”,或“0”不能转换成“1”,则可能是限位开关损坏或是过渡保护触头卡死不复原所致。

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