电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网

欢迎来到电工学习网!

5L-40/8-I型空气压缩机冷却系统如何改造?

2017-03-04 08:57分类:电工基础知识 阅读:

 

对5L-40/8-I型空气压缩机一、二级排气温度高等问题分析,提出了冷却器及气缸盖的改造方案。
贵州瓮福集团磷肥厂有6台5L-40/8-I型空气压缩机。该机活塞环损坏频繁,一、二级排气温度常达到155℃或超过160℃,检修频繁。主要原因是中间冷却器效果不好,一、二级气缸冷却水有死角不利循环,活塞环开口间隙过小。经过对以上问题的部分改造,取得了较好的效果,保证了机组长期安全平稳运行。
1.分析原因
(1)空气压缩机主要性能参数
型号:5L-40/8-I
形式:二级、水冷却、往复活塞式
排气量:40m3/niin
排气温度:<160℃
进气状态:≤40℃、大气压
排气压力:一级0. 2MPa、二级0.8MPa
(2)冷却效果不足的影响
①受二级气缸内循环水有死角、不能充分循环的影响,水只进没有出。气缸死角如图11-10所示。对于循环死点A、B,由于该处水循环通路不畅通,水不能及时带走该处的换热温度,使气缸温度升高、排气温度升高。
②中间冷却器效果不良。该中间冷却器为元件式冷却器,芯为长方形,冷却芯子为φ12 xlmm,L=400mm,由110根紫铜管组成,管程为冷却水,壳程为压缩空气。一、二级冷却器各有两台冷却芯子,总换热面积为6. 63 rr12。经过冷却后的压缩空气一、二级温度长期都在150℃、155℃左右.进出水温层只有3~4度左右。
由于压缩机的排气温度取决于进气、压力比以及压缩过程指数,即气体排气温度为式中  T2、Ti -压缩始、终态的温度(K); Pd、ps——压缩始、终态的压力(MPa);
 MT-压缩过程温度多变指数,(此处取Mrr= K,r,温度等熵指数100 aC时,KT=1.419;为200℃时,Krr=1.409)。
因为空气压缩机压力比在设计时已确定,按能耗最低理论得:在各级压层相等时,总能耗达到最小,即
P2/P1 =P4/P2 P1、P2、p4——一级进气压力101.3kPa、一级排气压力(实际为200kPa)、二级排气压力800kPa(实际为780kPa)P2=(Pi×p4)1/2= 281. 09kPa此时增压比为pd/pn=2.77,如果取一级进气温度为30℃,经冷却器进入二级的气体温度为400C。粗算得:一级排温T=134.8℃,二级排温T=148℃
但是由于贵州瓮福总公司磷肥厂处于海拔高度为900m的高原地区,进气压力为当地大气压力,通过压高公式计算得为91. 09kPa。因此一级排气压力、二级排气压力有所上升,计算结果如下:P1=91. 09kPa;  P2= 291. 09kPa;  p4 =789. lkPa。增压比为P2/P1=3.196。则一级排温计算为151.9℃,这比设计的134.8℃高17.1℃;二级排温为
165.9℃,这比设计的148℃高17.9℃。计算后的二级排温已高于设计保护的160℃,这严重威胁空气压缩机的正常运行。因此,降低排气温度是保证空气压缩机正常、长期运行的重要手段。
2.冷却器和气缸盖的改造
(1)现象分析降低排气温度关键在于降低进气温度,也就是说要提高中间冷却器的冷却效果。原中间冷却器在使用过程中常出现以下问题:羊毛毡易损坏、变形、脱落,使冷却器发生振动;使用寿命只有1年左右,单台价格高达6000元左右,1年每台就要消耗2.4万元左右的冷却器芯。
(2)中间冷却的改造  以增强冷却效果为主要目的,同时消除以上不利因素,将原元件式换热器改为管壳式,克服在维修、安装上的缺陷。将冷却器芯子改为由419×1.5L= 1500mm的200根铜管组成,如图11-11所示。一、二级相同换热面积各为17. 9m2(总换热面积为35. 8m2),一级为卧式安装、二级为立式安装,下部进气,上部出气,如图11-11、图11-12所示。
(3)二级气缸的改造针对气缸机构的特点,可在循环死点气缸盖A、B两处的缸盖加强助上钻φ20mm的排水孔,使循环死点的水有进有出,达到换热的目的。这样将大大增加气缸循环水量,降低气缸温度.同时也减小活塞环磨损量,如图11-13所示。
3.活塞环开口间隙影响
无油润滑空气压缩机的活塞环采用耐磨性较好的塑料密封环,是以聚四氟乙烯为基体、添加铜粉等压制烧结成。在安装时,其开口间隙用下面公式计算得或式中PK-活塞环预压紧力(Pa),塑料PK=0.01~0.03 MPa;
D-环装入气缸后的外径( mm),取600mm;
T-一环的径向厚度( mm),取14mm;
E-材料弹性模量(Pa),四氟乙烯为0.4×l09 Pa;
A’——环自由状态开口量;
η-环的热膨胀间隙值,η= πDaAt。
按公式
根据实际运行情况,由于多种原因,该间隙值过小;当扩大至20mm时,活塞环的运行效果较好。经过反复实际使用后,取开口间隙为20mm,大大降低了活塞环的磨损问题。
4.结论
虽然贵州瓮福总公司磷肥厂的6台空气压缩机为20世纪90年代初产品,在经过活塞环开口间隙的实际摸索和气缸循环水路的改造后,该机活塞环磨损有所减少,缸体温度大大下降、运行性能较好;气缸盖改造后,冷却效果较好;虽然中间冷却器还未改造,但从理论上和有关单位相近设备使用情况上是可行的。相信经过改造后的空气压缩机,检修频率、运行费用也将大大下降,能力和寿命将大大提高。

 

上一篇:CY5型操动机构已合闸,油泵却仍启动频繁的故障检修技巧

下一篇:CY5型液压操动机构不分闸的故障检修技巧

相关推荐

电工推荐

    电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网
返回顶部