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大型往复压缩机的安装与试运行应注意什么?

2017-03-04 10:26分类:电工基础知识 阅读:

 

往复压缩机在石油化工装置中得到了广泛的应用,随着生产装置的大型化,往复压缩机也朝着大型化的方向发展。最近几年,在我国就有越来越多的大型往复压缩机投入使用,其运行好坏在很大程度上与安装试运行过程有关。因此,只有在安装与试运行过程中把好关,才能保证压缩机在使用中的运行状态良好。下面就介绍在大型往复压缩机安装与运行中的一些体会。
 1.安装中出现的问题及解决办法
(1)曲轴箱水平超差某台大型往复压缩机安装,该机组形式是4列对称平衡形。安装过程中依据安装方案进行安装,先把曲轴箱吊装到基础上,在曲轴箱下垫垫铁进行找水平。因为曲轴箱较大,制造厂家分两半制造,中间用螺栓连接起来,有4只主轴承、4列缸。将水平仪分别放到4个主轴径瓦窝上,在4列十字头滑道处放水平仪进行轴向与纵向的水平监控。因此,在找水平时,要将这8只水平仪的水平都调至标准数值,曲轴箱的水平就调整到位了。这个步骤分为两步:一是轴向的4个主轴瓦窝的水平,二是纵向的4列缸的水平。水平仪应放置在滑道处,如图11-21所示:4个主轴承瓦窝处放置水平仪测轴向水平,在4个滑道处放置水平仪测纵向水平。在实际安装找正时,首先按安装说明,将垫铁布置在曲轴箱箱体的周围,在瓦窝和滑道处放置水平仪,用垫铁来调整水平。但是在调整水平时,无论怎样调整垫铁,都一不能保证其在标准之内。其主要问题是在主轴径的水平上的4个瓦窝是两头高、中间低。
将问题反映到制造厂家,制造厂派出服务人员到现场,提出将地脚螺栓把紧,使曲轴箱受外力来调整水平。将地脚螺栓把紧后,可以将水平调整到标准数值范围内,但是将曲轴吊入.发现曲轴箱体己变形,主轴承瓦窝处变形,将曲轴卡住。因此,用把紧地脚螺栓的办法来调整水平是行不通的。
分析以上现象,产生这一问题的原因有以下几点:
①曲轴箱是两个半箱体,中间用螺栓拧紧。曲轴箱设有拉紧螺栓,完全依靠拧紧上盖板来保证箱体的刚性。这样在左曲轴箱找水平时,上盖板没上,曲轴箱的刚性就较差。主轴瓦窝是用镗床镗孔而成,4个瓦窝同心度要求是0. 05mm/m。在运输与储运过程中,中间螺栓很容易松掉,则不能保证4个瓦窝的同心度要求,造成水平度超差。
②垫铁的布置位置不均匀,不能平衡曲轴箱自重,使得曲轴箱中间下沉。机组的曲轴箱是两个半机体,中间用螺栓拧紧,构成一个箱体。制造厂家在加工瓦座和十字头滑道时,首先将箱体放上机床,将箱体底面找平,以底面为基准,把瓦窝、十字头滑道加工出来,这样就可以保证瓦窝、滑道在同一平面内。安装时的找正就是把底座找水平,使瓦窝滑道处于加工时的平面内。如果垫铁都布置在曲轴箱四周,两个半箱体中间没有垫铁,由于箱体的自重较大,容易造成曲轴箱两边高、中间低。
根据以上分析,决定采取以下措施:
①松开地脚螺栓,使曲轴箱在自由状态下找水平。
②将两半曲轴箱体的中间螺栓用扳手复位拧紧。
③找正用的垫铁尺寸较大,而面积越大,接触越不严密。因此减小垫铁尺寸,选取小尺寸垫铁,使接触面配合严密。
④由于目前曲轴箱的水平是两边高、中间低,因此决定在曲轴箱中间接缝处加垫铁,使中间下凹上顶,保证水平;另外合理布置垫铁,增加垫铁组数,以利于调整水平。
⑤经过以上调整后,曲轴箱仍有少许不水平。对残余不水平,可采取少量修刮瓦窝的办法来使水平达标。在修刮时,不但应保证水平,还应保证瓦窝与瓦的接触面积。将瓦的背部涂红丹以验证接触情况,将水平仪架在瓦窝上以验证水平情况。
经过以上的措施,可以保证水平在0. 05mm/m范围内,使水平达标,达到了曲轴箱找水平的要求。
(2)曲轴径向超差对曲轴进行测量,发现主轴径向尺寸超差;将主轴瓦放于瓦窝中,将曲轴吊装到位,用压铅丝的方法进行测量主轴瓦的间隙,间隙指标仍然超标。
曲轴测量尺寸如图11-22所示。由图可知,曲轴尺寸的主轴径及曲轴径都有偏差。偏差造成的原因是此压缩机在试车时,润滑油中有杂质,将曲轴磨损,制造厂家将曲轴进行研磨修复,在研磨中只是将磨损部分进行修复,造成曲轴尺寸超差。针对现在的尺寸,决定将曲轴进行修复研磨,使主轴径和曲轴销圆度的圆柱度达到标准,如表11-12和表11-13所示。安装用的瓦是回瓦,可以根据修研后的轴配瓦,按照间隙配合要求。对瓦进行修刮配研,将瓦隙与接触面积达到标准要求。经过此种调节后,曲轴瓦超差的缺陷得到了解决。
(3)激光找正仪的应用  为了更好地安装机组,购买了EASY-LASER型激光找正仪,为瑞典进口产品。激光找正仪的功能有很多,如联轴器的对中找正、压缩机曲轴箱的水平等。在往复压缩机的找正过程中,应用了激光找正仪测量曲轴箱的水平和4个瓦窝的同心度。找同心度用找正仪和用拉钢丝法相比,设备简单,不用架支架、上钢丝;测量程序简单,不必测量几个方向的位移,且不需要考虑挠度的影响。按照找正仪的操作程序进行操作,在一端打上激光、在另一端接收激光,然后分别在4个瓦窝上进行测量计算。在找正仪的显示器上可以显示瓦窝的中心线是否在一条线上,且偏离中心线的距离有多少。按照各个瓦窝偏差中心线的多少调整垫铁,以保证瓦窝中心线在一条线上。将用找正仪找水平的数据和用水平仪的进行对比印证,可得到曲轴箱找水平的较准确数值。在联轴器对中调节时,也可使用激光找正仪。和用磁力表座百分表找正数值相比,激光找正仪显示直观,操作程序简单,两边对轮可以相距较远,不需要考虑磁力表座挠度的影响。在两边对轮上装上找正仪靶子,按照找正仪的找正程序进行测量,在找正仪的显示器上同样可以得到找正的情况,如外圆与平面相差多少、需要在哪边调整等。根据找正仪要求,并结合经验,可以得到较好的找正数据。
2.试运行
(1)试运行要求大型往复压缩机的试运行是一个复杂的系统工程,需要经过严密地组织和充分地准备才能达到试车的条件。在试运前,需要对每一项工作进行检查,只有每一项工作均达到要求后,才能进行开车。以下为压缩机试车的要求。
①试车前,要求机组安装工作全部结束,符合技术文件和有关规范的规定,安装记录齐全。
②管道安装完毕,各种管架安装符合要求、试压吹洗完毕、气密试验合格,安全阀整定合格并打上铅封。
③与试运行有关的公用工程已具备使用条件。
④电气仪表安装工作结束,并已调试合格,具备投入试运行条件。
⑤防腐、保温等工程已基本完成。
⑥现场道路畅通,环境整洁、安全,消防设施齐全、可靠。
⑦试运行方案已经批准。试运行前,必须进行技术交底,以熟悉机组特性,明确试运行规程和安全规格等。
⑧备齐试运行工作中的工具及安全防护用品。
⑨试运用的各种记录表格准备齐全。
⑩检查阀门的开启状态是否符合试运方案的要求。
(2)试运介质在往复压缩机试车时,装置还未开工,一般还很难做到用设计的介质进行试运行,在试运行时一定都是用空气。因此,需计算空气介质时的各级温度压力;如果出口是敞口的,也需计算出各级工况。
(3)试运时的问题
 1)入口过滤网的破损  某台二级缸式往复压缩机试运行时,以空气为介质量,出人口都敞口,在各级入口加隔板滤网,在骨架外蒙上滤网。在试运行时,开车起动电动机,机器各处参数指示正常、运行正常。出入口是敞口,压力指示只有几公斤,运行了8h后停机。检查试运行情况,打开机组头盖,检查机组,发现缸内有细小的铁丝;打开各级的入口过滤网,发现过滤网破损,只有中间的骨架。在机组运行时,过滤网两侧的压差过大,造成过滤网破损,破损的过滤网随气流进入机内。因为有过滤网碎屑进入缸内,所以应对机组进行彻底的检查,防止对机组产生损坏。过滤网两侧差压过大,说明人口管线太脏,杂物堵住过滤网造成差压过大,因此应清洗压缩机入口段管线。
抽出活塞、拉杆,在托环涨圈上有嵌入的细小铁丝屑,缸臂无损伤。检查填料,靠缸侧几段填料上有细小铁丝屑,后面几段完好。将前几段填料更换、将压缩机入口段清洗,用高压风吹出灰尘、杂物,更换各级过滤网。回装机组,试运行良好。
2)托环涨圈的磨损某台二段式往复压缩机,新机组安装完成后,空气试运行良好,进入试生产阶段。压缩机引进介质气——氢气。一段入口压力2. 75MPa,一段出口压力6. 65MPa,二段入口压力6.6MPa,二段出口压力16. 7MPa。二段出口温度都在130 - 140℃,运行正常。运行3个月后,发现二段出口温度大于150C。停机检查,拆出入口阀,在阀上发现有一些黑色粉末,判断是介质中的杂物。更换阀,开车后温度仍在150c,将机组停下来继续检查。将缸盖打开,检查缸内部,将活塞拉出,发现托环涨圈已经磨损断裂,阀上的黑色粉末是托环涨圈磨损后掉下来的。更换新的托环、涨圈,将托环、涨圈的开口间隙放大,回装机组,开车后运行正常。
一般的托环涨圈可以使用一个周期,但是这台机组的托环涨圈损坏得太快了。在现场检查磨损的托环涨圈,发现托环涨圈较脆、无韧性。
我们知道,在氢气压缩机上托环涨圈的材料是聚四氟乙烯PTFE,为了改善性能,加入不同的填充剂。磨损的托环涨圈是制造厂家带来的配件,材料为填碳的PTFE,耐磨性能较低,不适合工况要求。因此我们重新制作了托环涨圈,减少了碳含量;在安装时增大托环涨圈的侧间隙与开口间隙,使其在运行时充分膨胀,不至卡死。更换后,开车运行良好。
3)出口温度高  某二级往复压缩机,新机开车运行检查各部运行参数,发现二段出口温度超过150℃,接近报警值。检查二段出入口阀,未发现问题;检查托环涨圈,也未发现问题。各段温度压力如表11-14所示。设计要求各级人口温度应小于40℃。分析各级温度,一级入口38℃,小于40℃;二级入口52℃,大于40℃。各级的压缩比为:一级2. 43,二级2.51;设计值一级2. 51,二级2.38。由以上现象可知,二级温度高的原因有以下几点:
①级间冷却器冷却效果不好,使二级人口温度过高,达不到要求。
②入口压力工况不符合设计要求,运行时为了保证入口压力,不得不返氢提高入口压力,使得压缩比增大,温度升高。
解决办法如下:
①增大冷却器冷却面积,加大冷却,减小温升。
②保证入口压力,减少返氢,减小出口温度。
氢气由另一个装置提供,由于装置设备原因,造成氢气压力达不到要求。对设备进行处理,提高氢气压力。按照要求处理,将压缩机入口压力提高,在下一个检修期内将级间冷却器更换,冷却面积扩大。改造完成后,压缩机出口温度降低,运行正常。




 

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