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怎样诊断排除数控线切割机的脉冲电源故障?

2017-03-04 11:27分类:电工基础知识 阅读:

 

    (1)故障现象某数控电加工机床,配置FANUC6M控制系统。切割时发出“叭叭”的放电异常声有短路熔断器熔断现象,无报警显示。
   (2)故障诊断分析过程
   ①根据现象首先排除主控板及Z、y、U、y各轴的控制电.路部分故障。
   ②把故障隔离定位在高频脉冲加工电源及其控制部分。如图7-8所示为脉冲电源部分的测绘框图。
   ③机床加工不稳定、熔断器熔断,主要是由于直流电源窜入加工电源中引起短路所致。
   ④从上述现象和简图分析该故障可能是功率放大管C、E极间开通没有振荡,使200V直流窜至加工侧所致。
   ⑤C、E极间通路有两种可能,一是C、E间击穿,二是基极信号错误,使C、E饱和导通所致。
   ⑥通过测量各功率放大管没有C、E击穿现象,因此就基极信号进行测量,其信号不是脉冲振荡信号而是幅度为7V的直流信号,因为功放及前级放大有四组,每组的基极信号均不正常,因此可以初步判断是在四组功放电路共用的振荡电路有问题。
    (3)故障排除方法使用示波器检测OSL振荡波形发现,波形不是脉冲振荡波形。由此故障应局限在振荡板上。仔细检查该块电路,查出一个电容击穿,更换后开机196V电压不出现,但加工仍不平稳,观察加工波形可以发现有的锯齿脉冲有断续毛刺如图7 -9a所示,正常时应如图7-9b所示波形。
     由于在断续点机床还在进给,但是无加工电流,等到下一个脉冲时,钼丝与工件短路,因而使加工不稳。检查整流输出波形如图7 -9c所示,有断点,调节移相电位器使波形为图7 -9d所示,再开机进行加工,各部分恢复正常,加工电流平稳出现“磁磁”的平稳连续加工声,机床故障排除。

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