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数控机床加工精度反常缺点的确诊和处理

2017-04-08 13:23分类:机械维修 阅读:

 

出产中常常会遇到数控机床加工精度反常的缺点。此类缺点荫蔽性强,确诊难度比照大。构成这类缺点的要素首要有五个方面:{1}机床进给单位被改动或改动。{2}机床各个轴的零点偏置[NULL OFFSET]反常。{3}轴向的反向空位[BACK LASH]反常。{4}电机作业状况反常,即电气及操控有些反常。{5}机械缺点,如丝杠,轴承,轴联器等部件。别的加工程序的编制,刀具的挑选及人为要素,也或许致使加工精度反常。
1. 系统参数发作改动或改动
系统参数首要包含机床进给单位,零点偏置,反向空位等。例如SIMENS,FANUC数系统,其进给单位有公制和英制两种。机床修补进程中某些处理,常常影响到零点偏置和空位的改动,缺点处理完毕后应作当令的调整和批改;另一方面,由于机械磨损严峻或联接松动也或许构成参数实测值的改动,需要对参数做相应的批改才调满意机床加工精度的恳求。
2. 机械缺点致使的加工精度反常
一台THM6350立式加工基地,选用SIMENS 840D系统。在加工联杆模具进程中,遽然发现Z轴进给反常,构成起码1毫米的切削过失量(Z向过切)。查询中了解到:缺点是遽然发作的。机床在点动,MDI(手动数据输入办法)操作办法下各个轴作业正常,且回参亮点正常;无任何报警提示,电气操控有些硬缺点的或许性扫除。剖析以为,首要应对以下几个方面逐个进行查看。
[1]查看机床精度反常时正在作业的加工程序段,分外是刀具长度抵偿,加工坐标系(G54—G59)的校正和核算。
[2]在点动办法下,重复运动Z轴,通过视,触,听对其运动状况确诊,发现Z向运动噪
音反常,分外是活络点动,噪音愈加显着。由此差异,机械方面或许存在危险。
[3]查看机床Z轴精度。用手摇脉冲发作器移动Z轴,(将其倍率定为1X100的挡位,即每改动一步,电机进给0.1毫米),协作百分表查询Z轴的运动状况。在单向运动精度坚持正常后作为开端点的正向运动,脉冲器每改动一步,机床Z轴运动的实习间隔d=dl=d2=d3….=0.1mm,阐明电机作业超卓,定位精度也超卓。而回来机床实习运动位移的改动上,能够分为四个期间:①机床运动间隔d1>d=0.1mm(斜率大于1);②体现出为d1=0.1>d2>d3(斜率小于1);③机床安排实习没移动,体现出最规范的反向空位;④机床运动间隔与脉冲器给定数值持平(斜率等于1),康复到机床的正常运动。
不管怎样对反向空位(参数1851)进行抵偿,其体现出的特征是:除了③期间能够抵偿外,别的各段改动仍然存在,分外是①期间严峻影响到机床的加工精度。抵偿中发现,空位抵偿越大,①期间移动的间隔也越大。
剖析上述查看以为存在几点或许要素:一是电机有反常;二是机械方面有缺点;三是丝杠存在空位。为了进一步确诊缺点,将电机和丝杠彻底脱开,别离对电机和机械有些进行查看。查看作用是电机作业正常;在对机械有些确诊中发现,用手盘动丝杠时,回来运动初始有十分显着的空缺感。而正常状况下,应能感遭到轴承有序而滑润的移动。通过拆开查看发现其轴承的确受损,且有滚珠掉落。替换后机床康复正常。
3. 机床电气参数未优化电机作业反常
有一台北京产的立式数控铣床,装备SIMENS840D系统。在加工进程中,发现X轴精度反常。查看发现X轴存在必定空位,且电机主张时存在不安稳的景象。有手接触X轴电机时感触电机哆嗦比照凶狠,接连是哆嗦不显着,分外是点动办法下比照显着。剖析以为,缺点要素有两点,一是丝杠反向空位很大;二是X轴电机作业反常。运用SIMENS系统的参数功用,对电机进行调试。首要对存在的空位进行抵偿;调整伺服增益参数及脉冲按捺功用参数,X轴电机的哆嗦消除,机床加工精度康复正常。
4. 机床方位环反常或操控逻辑不当
一台TH61140加工基地,系统是FANUC18I,全闭环操控办法。加工进程中,发现该机床Y轴精度反常,精度过失最小为0.006mm,最大为1.4mm。查看中,机床现已依照恳求设置了G54工件坐标系。在MDI(手动数据输入办法)办法下,以G54坐标系作业一段程序即“G00G90G54Y80F100;M30;”,待机床作业完毕后闪现器上闪现的机械坐标值为“-1046.605”,记载下该数值。然后在手动办法下,将机床点动到别的恣意方位,再次在MDI办法下作业前次的程序段,待机床接连后,发现此刻机床机械坐标数值闪现为“-1046.992”,同初度施行后的数值比照差了0.387mm。依照相同的办法,将Y轴点动到纷歧样的方位,重复施行该程序段闪现器上闪现的数值不定。用百分表对Y轴进行细心查看,发现机械方位实习过失同数显闪现出的过失根柢一同,然后以为缺点要素为Y轴重复定位过失过大。对Y轴的反向空位及定位精度进行查看,从头做抵偿,均无作用。因而置疑光栅尺及系统参数等有疑问。但为何发作如此大的过失,却未呈现相应的报警信息呢?进一步查看发现,次轴为笔直方向的轴,当Y轴松开时主轴箱向下掉,构成了过失。
对机床的plc逻辑操控程序做了批改,即在Y轴松开时,先把Y轴使能加载,再把Y轴松开;而在夹紧时,先把轴夹紧后,再把Y轴使能去掉。调整后机床缺点得以处理。

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