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CO2压缩机增速器高速齿轮异常振动问题如何解决?

2017-03-04 08:43分类:电工基础知识 阅读:

 

对C02压缩机增速器高速齿轮异常振动问题的分析及解决方法如下。
1.前言
新疆塔西南化肥厂尿素装置是一套设计能力为1050吨/天的装置。其C02压缩机与进口设备由日本日立公司制造,由蒸气透平驱动,分为高压、低压两缸4段13级结构。高压缸和低压缸之间由齿轮增速器连接,增速比为1. 907。高压缸和低压缸转子的额定转速分别为14531r/min、7620r/min。增速器传动齿轮为“双斜齿”形齿轮,齿轮轴轴瓦为上、下剖分式圆瓦,其结构如图11-7所示。
2006年9月,C02压缩机组大修,更换了增速器的整套齿轮和轴瓦,开车后一直运行正常;2007年11月,增速器高速齿轮轴振动和轴瓦温度出现异常上涨的现象;2007年11月23日,停车打开增速器检查,发现高速齿轮轴轴瓦间隙超标,轴瓦的合金表面有大量麻点。
 鉴于现场实际情况,通过测量,决定将2006年9月所更换下来的旧的轴瓦更换上去。开车后,轴振动和轴瓦温度有所下降,可以维持运行,但是仍然属于较高水平。当时距离进口备件交货时间仍有半年多时间,为避免造成工厂长期停工,决定对轴瓦进行国产化。
2.原因分析
轴瓦出现异常,是最常见的引起振动异常的原因之一。首先对高速轴两侧的轴瓦进行检查,发现这两侧的轴瓦磨损相当严重,因此我们对轴瓦进行了测量分析。
对轴瓦的直径测量后发现,由于磨损严重,其内圆直径差别比较大,最大处Dmax=85. 6mm、最小处Dmin=85mm,而且都位于轴瓦中分面,如图11-8所示。结合设备随机资料中附带的图样(只是一张示意图),我们认为这是一对两油楔的错位偏心轴瓦。但是因为磨损严重,其错位量、加工极度、偏心加工量等重要参数已无法获得。
3.轴瓦的重新设计
(1)选型  偏心错位轴承是中间剖分式圆瓦轴承的一种改良,就是轴瓦内表面上、下两个半圆间各自的油楔进油口偏移一定的距离。经过这样的设计,所形成的油楔变长、油膜的刚度增大、油膜破裂的可能性减小、防油膜振荡的能力提高,同时其进油侧间隙增大、供油量大、高速时温升较低、旋转精度和高速稳定性优于单油楔轴承。鉴于这些优点,我们选择使用偏心错位轴瓦。
(2)设计外形设计和进油口遵照原设计,数据通过测绘获得。内圆弧面重
新设计如下:
按照原厂日立公司所设计的其他参数:
①轴瓦径向间隙为0. 14~0.204mm,因其转速较高(14531r/min),考虑增大进油量,降低轴承温度的要求,取径向间隙C=0. 20mm。
②转子轴径Di为φ84. 85mm。
③轴瓦内径D2=Di+C=(84. 85 +0. 20) mm= 85. 05mm。
④轴瓦内圆半径R= D2/2= 85/2mm= 42. 525 mm。
⑤根据经验,取瓦面偏心距e =D2 x0.15% x0.5=(85 x0.15%x0.5)mm =0.06mm。
则有:
径向间隙= 20mm最大侧隙= (0. 20 +0. 06) mm=0.26mm(进油口处)最小侧隙=(0. 20 -0.06)mm=0.14mm最大直径Dmax= D2 +e= 85. llmm最小直径Dmin= D2 +e= 84. 99mm其具体结构如图11-9所示。
4.检修过程中的处理
2008年3月下旬,增速器高速齿轮轴振动再次出现异常增长。至2008年4月初,振动超过高限,其振动数据如表11-4所示。
2008年4月8日,根据振动情况,决定停车对增速器进行检查。对轴瓦进行检查后,发现轴瓦的磨损程度出现大幅度的增加;同时在对齿轮的检查过程中,发现高压轴靠压缩机高压缸侧振动轴颈处径向跳动为0. 04mm,明显不符合安装规范要求。齿轮如果本身有缺陷,或者安装过程中出现异常,那么也可能对增速器两侧轴瓦的振动造成影响。因此在检查过程中,对轴瓦和齿轮的检查就显得十分必要。
 在更换上经过国内设计的偏心轴瓦和备用齿轮后,机组一直运行正常,振动值一直维持在很低的水平,轴瓦温度也保持在90℃以下。
5.结束语
在这次解决增速器高速齿轮异常振动问题的过程中,通过努力,我们成功实现了偏心错位轴瓦的国产化,解决了问题,并成功开车,解除了工厂长期停工的困境,达到了目的,同时对压缩机机组的检修认识进一步地加深。通过这次实践,对国内外轴瓦设计方面的先进思想有所了解,对以后进口设备的国产化工作有十分重要的借鉴意义。




 

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