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数控机床加工精度反常缺陷的多见要素

2017-04-07 13:33分类:机械维修 阅读:

 

数控体系参数发生改动或改动、机械缺陷、数控机床电气参数未优化电机作业异常、数控机床方位环异常或操控逻辑不当,是出产中数控机床加工精度异常缺陷的多见要素,找出有关缺陷点并进行处理,数控机床均可康复正常。

出产中常常会遇到数控机床加工精度异常的缺陷。此类缺陷荫蔽性强、确诊难度大。致使此类缺陷的要素首要有五个方面:
(1)数控机床进给单位被改动或改动。
(2)数控机床各轴的零点偏置(NULL OFFSET)异常。
(3)轴向的反向空位(BACKLASH)异常。
(4)电机作业状况异常,即电气及操控有些缺陷。
(5)机械缺陷,如丝杆、轴承、轴联器等部件。此外,加工程序的编制、刀具的挑选及人为要素,也或许致使加工精度异常。

  数控体系参数发生改动或改动

  体系参数首要包含数控机床进给单位、零点偏置、反向空位等等。例如SIEMENS、FANUC数控体系,其进给单位有公制和英制两种。数控机床修补进程中某些处理,常常影响到零点偏置和空位的改动,缺陷处理结束应作当令地调整和批改;另一方面,因为机械磨损严峻或联接松动也或许构成参数实测值的改动,需对参数做相应的批改才调满意数控机床加工精度的恳求。

  机械缺陷致使的加工精度异常

  一台THM6350卧式加工基地,选用FANUC 0i-MA数控体系。一次在铣削汽轮机叶片的进程中,俄然发现Z轴进给异常,构成起码1mm的切削过失量(Z向过切)。查询中了解到:缺陷是俄然发生的,数控机床在点动、MDI操作办法下各轴作业正常,且回参亮点正常;无任何报警提示,电气操控有些硬缺陷的或许性扫除。剖析以为,首要应对以下几方面逐个进行查看。

  (1)查看数控机床精度异常时正作业的加工程序段,分外是刀具长度抵偿、加工坐标系(G54~G59)的校正及核算。
  
  (2)在点动办法下,重复运动Z轴,通过视、触、听对其运动状况确诊,发现Z向运动动态异常,分外是活络点动,噪声愈加显着。由此差异,机械方面或许存在危险。
  
  (3)查看数控机床Z轴精度。用手脉发生器移动Z轴,(将手脉倍率定为1×100的挡位,即每改动一步,电机进给0.1mm),协作百分表查询Z轴的运动状况。在单向运动精度坚持正常后作为开端点的正向运动,手脉每改动一步,数控机床Z轴运动的实习间隔d=d1=d2=d3…=0.1mm,阐明电机作业超卓,定位精度超卓。而回来数空机床实习运动位移的改动上,能够分为四个期间:①数控机床运动间隔d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表现出为d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);③数控机床安排实习未移动,表现出最规范的反向空位;④数控机床运动间隔与手脉给定值持平(斜率等于1),康复到数控机床的正常运动。
  
  不论怎么对反向空位(参数1851)进行抵偿,其表现出的特征是:除第③期间能够抵偿外,别的各段改动依然存在,分外是第①期间严峻影响到数控机床的加工精度。抵偿中发现,空位抵偿越大,第①段的移动间隔也越大。
  
  剖析上述查看以为存在几点或许要素:一是电机有异常;二是机械方面有缺陷;三是存在必定的空位。为了进一步确诊缺陷,将电机和丝杠彻底脱开,别离对电机和机械有些进行查看。电机作业正常;在对机械有些确诊中发现,用手盘动丝杠时,回来运动初始有十分显着的空缺感。而正常状况下,应能感遭到轴承有序而滑润的移动。经拆检发现其轴承确已受损,且有一颗滚珠坠落。替换后数控机床康复正常。

  数控机床电气参数未优化电机作业异常

  一台数控立式铣床,装备FANUC 0-MJ数控体系。在加工进程中,发现X轴精度异常。查看发现X轴存在必定空位,且电机主张时存在不安稳景象。用手触摸X轴电机时感触电机哆嗦比照严峻,启停时不太显着,JOG办法下较显着。

  剖析以为,缺陷要素有两点,一是机械反向空位较大;二是X轴电机作业异常。运用FANUC体系的参数功用,对电机进行调试。首要对存在的空位进行了抵偿;调整伺服增益参数及N脉冲按捺功用参数,X轴电机的哆嗦消除,数控机床加工精度康复正常。

  数控机床方位环异常或操控逻辑不当

  一台TH61140镗铣床加工基地,数控体系为FANUC 18i,全闭环操控办法。加工进程中,发现该机床Y轴精度异常,精度过失最小在0.006mm分配,最大过失可抵达1.400mm。查看中,机床现已依照恳求设置了G54工件坐标系。在MDI办法下,以G54坐标系作业一段程序即“G90 G54 Y80 F100;M30;”,待机床作业结束后闪现器上闪现的机械坐标值为“-1046.605”,记载下该值。然后在手动办法下,将机床Y轴点动到别的恣意方位,再次在MDI办法下施行上面的句子,待机床接连后,发现此刻机床机械坐标数显值为“-1046.992”,同初度施行后的数闪现值比照相差了0.387mm。依照相同的办法,将Y轴点动到纷歧样的方位,重复施行该句子,数显的示值不定。用百分表对Y轴进行查看,发现机械方位实习过失同数显闪现出的过失根柢一同,然后以为缺陷要素为Y轴重复定位过失过大。对Y轴的反向空位及定位精度进行细心查看,从头作抵偿,均无作用。因而置疑光栅尺及体系参数等有疑问,但为何发生如此大的过失,却未呈现相应的报警信息呢?进一步查看发现,该轴为笔直方向的轴,当 Y轴松开时,主轴箱向下掉,构成了超差。
  对数控机床的plc逻辑操控程序做了批改,即在Y轴松开时,先把Y轴使能加载,再把Y轴松开;而在夹紧时,先把轴夹紧后,再把Y轴使能去掉。调整后数控机床缺陷得以处理。

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